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晋巨公司前三季度降本增效1100万元

日期:2015-10-20    来源:晋巨公司

国际煤炭网

2015
10/20
13:54
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关键词: 晋巨公司

晋巨公司认真贯彻落实节能减排工作要求,通过精细化管理、利用“四新”技术和实施技术攻关等有效措施,全力打造节约型企业,节能降耗工作取得显著成效。1-9月份,该公司目标成本同比下降1100多万元。

“今天的电耗比昨天高了几度,主要是由于大型设备倒机造成……”在晋巨公司每天早调度会上,生产部门都会对消耗进行偏差分析,提出改进措施。该公司提出了“以时保班,以班保日,以日保月,以月保年”方针,加强调度系统集中管控,每班对各产品的产量、消耗等进行偏差分析,发现异常情况,及时通知生产岗位进行调节控制,确保各生产装置高效低耗运行。该公司还把水、电、汽的使用和节约,与员工的绩效考核挂钩,提高员工节能降耗的自觉性和主动性。如今,在生产操作中,员工根据气温高低动态调整循环水和新鲜水用量已经成为常态。

“利用‘四新’技术,积极开展自主创新和技改攻关,为公司降低生产消耗作出了极大的贡献。”该公司副总经理潘毅刚介绍,去年投产的5号氨合成塔项目,通过不断的改造创新,实现达标达产,使合成电耗下降6%。今年上半年,该公司与开山集团合作,先后完成螺杆蒸汽膨胀发电机和6号冰机节能改造,每小时可节电300余度。据统计,今年以来,该公司先后实施了合成冰机、蒸发冷、气化制浆改造等20余项节能技改项目,使该公司水、电、汽等主要消耗与去年同比均有所下降,合成氨综合能耗持续居行业先进水平。

同时,该公司还克服“目标到顶、潜力到底”的惯性思维,积极开展行业对标活动,通过技改攻关和优化资源配置等措施,持续深入地开展优化降本工作。“车间通过型煤攻关、小煤中掺烧型煤、优化煤种配比等措施,使煤耗始终处于较低水平,上、下气道温度,吹风气中可燃物,返焦等合格率明显提高,入炉煤耗创下1.169吨/吨氨的历史新低。”该公司造气车间主任王颂伟对技术攻关取得的成绩颇为满意。
 

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