随着系统改造工程顺利度过试生产阶段,鸡西矿业公司城山矿洗煤厂的原煤处理能力提升至500吨/小时,全系统影响生产时间降至1小时/天以内,为这个厂实施精煤战略打下坚实的基础。
近年来,随着矿井开采年限的延长,井下煤质变化加大,城山矿洗煤厂现有的生产工艺逐渐暴露出不适应煤质变化、精煤质量不稳定、产率低以及煤泥水处理能力不足等问题。特别是随着城山矿逐步进入深部煤层开采,地质条件更加复杂,工作面断层及大量夹矸混入煤中,致使原煤灰分居高不下,局部区域的煤质存在很大的差异,对提高企业经济效益带来较大影响。
为此,从今年年初开始,城山矿洗煤厂着手对原有的精煤压滤系统、离心系统及现有工艺进行改造调整。经过调整后一个月的实际运行,这个厂各项生产数据有了不同程度的攀升,精煤产率同比提高了近2%,磁铁矿粉的消耗量呈现出大幅度下降的趋势。
在此基础上,他们针对入洗原煤质量不稳定的实际,从抓好浮选管理入手,坚持每周召开两次浮选司机座谈会,相互学习,取长补短,在干中学,在学中干,并研究制定了《浮选司机市场化考核管理办法》,强化浮选精煤的回收,充分发挥精煤卧脱和精煤压滤的效能,加强精煤回收。同时,强化煤泥水系统管控,以实现清水洗煤为突破口,抓好洗水闭路循环,合理添加药剂,改善三台浓缩机效果,在确保机电设备正常的情况下,最大限度回收精、细煤泥。
在煤流系统的筛分、破碎及除杂管理上,他们在原煤及精煤入仓皮带机头分别安装了电磁除铁器。在精煤脱介筛位置安排专人对非金属类的杂物进行筛选,确保精煤中无任何杂物。同时,根据煤质变化情况适时增加入洗原煤检测密度,加强对产品质量指标和设备安全正常运行情况的调度,及时协调、处理相关问题。