“惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。”
今年以来,面对煤炭市场复杂多变、井下搬家倒面频繁困难、扩界区域衔接紧张等诸多挑战,冀中股份内蒙古公司把创新驱动发展作为第一要务,将科技创新与创收创效无缝对接,从而激发内生动力,闯出了一条增产增收、稳产高产的创新之路。

创新优化方案
“在资源面临枯竭的情况下,如何实现应收尽收、应采尽采、延长服务年限已成为矿井发展新的课题,这不仅关系到企业效益,还是稳定所需。”嘉东煤业总工程师张帅说道。
在嘉东煤业副总工程师杜康的办公桌上,几张发黄的图纸引人注目,折叠的痕迹可以看出已经翻阅多次。他饶有兴致地介绍:这些勘探图纸,都是接手煤矿初期留下的“古董”。目前依靠钻探“找煤扩量”,离不开这些“文物”,这些黑黑的圆点就是当初的地质勘探钻孔,每通过2至3个钻孔地质分析和现场揭露情况,就能根据煤质、采空区和老巷情况找出边角煤,为开挖优化设计打下铺垫。
“为稳定现有的生产规模,提高资源回收率,我们采取历史地质资料再分析、补充勘探、优化设计等措施,重新对各个采区进行深度摸排,将目光转移到了二采区采空区遗留丢弃、三采区下覆薄煤层不可采资源,仅遗留资源及原不可采资源就找煤增量49.92万吨。”杜康介绍到。
在三采区剥离开采过程中,针对地质构造复杂,采区煤层露头分布广泛、薄煤层的特点,他们优化设计方案,合理规划采场范围,依据现场煤岩层分布及岩性,制定了详细开采设计,克服了技术难度大、安全管理难、开挖成本高等难题,最大限度提高煤炭采出率,资源回收率达98.6%。另外,他们还通过优化煤柱留设等措施,解放煤柱资源近5万吨;采取专项分采分装措施,对火区遗留报损资源进行精细回收低热质煤6.65万吨,做到了颗粒归仓,实现了资源效益最大化。
创新优化设计
“51205工作面里段受井田边界影响,我们要从优化设计方面出主意、想办法,千方百计做到应采尽采……”今年初,在盛鑫煤业调度会议室,一场围绕全年采掘接替计划平衡会正在进行,矿长段国宁一锤定音。

作为盛鑫煤业后4个月出煤主战场的51205工作面,由于里段受井田边界影响,如果工作面布置成规则的矩形,将会损失掉三角区域部分资源。为此,矿领导高度重视,从优化设计、管理提升等方面综合施策,努力应采尽采,应收尽收。
为最大限度回收煤炭资源,他们多次召开专题会,出主意、想办法、比效益、定方案,用尺子丈量、拿数据说话,一张张草图看了又看、一个个设计比了又比,设计不断优化、方案不断完善,并且借鉴51204工作面安装经验,通过里段先施工较短切巷,外部施工对接巷,机尾一次对接后形成正规工作面推进,进一步优化 51205工作面设计,最终形成了该矿首个“刀把型”综采工作面设计方案。该方案不仅简化了生产工序,便于工作面推进过程中支架对接工作,还达到工作面安全生产稳产的目的,同时可对边角煤进行高效回收。
据该矿总工程师冯海宁介绍:51205工作面优化设计后,多圈出的边角煤面积21230平方米,可多回收煤炭资源9.4万吨,按照目前市场价格,创收创效近1200万元。
创新优化开采
“河道施工不同于正常煤岩台阶的施工,一旦强降雨袭来,给设备人员势必带来严重威胁。我们要‘战天斗地’,抢抓机遇,做好充分论证,安排专人管理,加快施工作业,确保安全高效把这块资源夺到手。”在嘉信德煤业二采区施工现场,谈起河道资源开挖的经历,矿总工程师赵对川的讲话历历在目。
嘉信德煤业储煤场及二采区部分井田位于水头沟河道管理范围之内,根据当地政府要求,需实施河道治理工程,以满足河道泄洪条件要求。河道底下有没有煤、能不能采、有没有开采价值……一系列问题摆在技术人员面前。他们利用潜孔钻机进行钻探、取芯、化验,找到采煤线露头位置,根据化验结果,储煤发热量为安全可回收范围。随即组织专业技术人员编制专项河道治理方案,制定专项安全开采技术措施,并组织施工作业人员进行贯彻学习,确保采挖施工作业期间作业安全。

在生产组织上,他们首先采取筑坝方式拦截北侧上游来水,减少下游河道含水量,再安排剥离作业,通过争分夺秒昼夜不停开挖,仅用5天时间,共计采挖下游河道压覆煤区域土石方1万平方米,回收河道压覆资源3万余吨,实现了边角煤资源应采尽采。在此基础上,他们总结形成了一套超前治理水害的防治技术,有效降低了土石方二次搬倒费用,在回收资源的同时降低了生产成本,把不可采资源变成了真金白银。
日前,在完成采煤作业后,经过快速回填分层碾压,岸坡采用0.3米厚格宾石笼护坡,河底采用0.4米厚格宾石笼护底,确保河道治理工程符合标准要求,打造形成了河道绿化景观带,受到了当地行管部门的高度称赞。
创新无止境,永远在路上。内蒙古公司广大干部职工面对新目标、新任务,牢记“内稳外拓”使命,扛起“主责主业”大旗,集思广益、集智克难,将创新发展理念融入到生产经营全过程,在助推公司高质量发展新征程上,必将展现新作为,做出新贡献!
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