针对四季度生产条件复杂等困难,冀中股份葛泉矿精准施策,狠抓工作落实保生产,严细机电管理提效率,扩大创新应用增效益,为高质量完成全年目标任务奠定了基础。
他们牢固“抓好落实就抓住了生产”这一观念,针对132下01、东井1296工作面过断层,1729工作面初采初放等难题,严格落实现场管理制度,以超前部署、超前落实掌握主动,并科学进行生产组织和正规循环,在掘一队推行了“四七制”掘进,在综采工作面以“一班检修两班出煤”,保证了生产的高效运转。同时,全面加强1728工作面、东井1273工作面拆除和1729工作面、132下08工作面安装期间的安全管理,组织对大巷运输、斜坡运输、采掘运输包括安装及拆除工作面进行拉网式隐患排查,保证矿井在过构造带、搬家倒面等特殊时期的安全生产。10月7日、8日、9日,相继完成了1273工作面支架回撤、1728工作面支架回撤运输,以及完成1728工作面拆除和1729工作面支架安装工作,为四季度安全高效回采奠定了基础。
秉承“抓住了机电就抓住了效益”这一理念,认真落实人员包机制和定时、定点检修等制度,细化岗位工、检修工、机电工的责任划分,以及20多个特殊岗位工种的作业标准,增加了对现场设备检查次数和严管力度,明确了机械设备注油、电气保护整治、潜水泵水窝清理、工作面设备对账、闲置设备清查等具体要求。严细设备运行管理,通过地面监控和现场巡查,严格做到出煤开机、空载停车等避免无功运行,最大限度减少电能消耗,提高了设备使用效率。同时,成立“机电服务保障突击队”,持续做好机电故障应急处理工作,在极端恶劣天气以及工作面初采、过断层等容易发生机电故事故的特殊时期,做好应急值守工作。今年以来,下井处理各类机电故障200多次,为一线生产单位提供有力的机电技术支持。
坚持“创新是第一生产力”这一认识,持续开展技术创新、职工双创、青年“五小”创新等评选奖励工作,激励广大干部职工立足岗位创新创效、降本增效。自制架空人车反转装置,不但节省了两部架空人车的采购成本及后期的维护费用约30000元,而且有效防止了反转伤人事故的发生。优化回采方案,创新132下01工作面旋转回采及曲线对接技术应用,以运输巷里段作为切眼,一次安装98架,利用机尾整体弧形布置,旋转回采,外切眼曲线对接,大大减少了机尾支架续接数量,另外还避免了机头扩帮、调采机头施工,大大提高回采效率和施工安全性,可节约70余万元。截至目前,该矿已收集56项“五小创新”申报,经过多轮评审,评选出一等成果5项、二等成果10项、优秀成果15项。