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冀中能源章村矿持续开展工艺技术升级改造!

日期:2024-05-09    来源:冀中能源

国际煤炭网

2024
05/09
08:43
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关键词: 冀中能源 煤炭洗选 煤矿企业

“当前,投入运行的智能选矸,以及正在带煤试运转的压滤尾煤处理改造的两个项目,每年能够带来近500万的效益。”今年以来,冀中股份章村矿洗煤厂结合生产实际,马不停蹄地进行“自我更新”,在4月底,各项改造项目已陆续“上线”,再次踏响了增收创效的脚步。

退一步是制约,进一步是创效

4月25日,章村矿煤场附近,崭新的压滤车间里,新设备轰隆作响,早班的岗位人员正在进行卸板作业。这就是章村矿尾煤压滤处理能力提升改造项目,可增加年销售收入300万元的,但,最初尾煤压滤是个“卡脖子”的大问题。

伴随原煤煤泥量持续增加,章村矿洗煤厂面对压滤系统处理能力不足,煤泥产品指标不达标等问题,更令他们头疼的是,压滤车间的问题会制约重介洗煤,从而影响整个洗选销售工作。为解决这一问题,他们大胆创新,开展大量调研比对、可行性研究分析,确定了尾煤压滤处理能力提升改造方案,迈出了提升改造关键一步。去年10月份开工建设,当前,已进入带煤试运行阶段。

“试运行期间产品指标可观,特别是煤泥水分降低了14个百分点,提升了煤泥售价,实现了创收。”章村矿洗煤厂厂长孙宝林说道。

过去是人工拣矸,现在是智能识别。

“过去人工拣矸,需要岗位人员用铁耙将矸石分拣到溜槽内,有时候遇到大块矸石,分拣很困难。”曾经的人工拣矸作业,不仅劳动环境差、强度大,而且这样的作业方式,效率质量差,每年约有10.17万吨矸石进入重介洗选环节,会带来设备磨损、故障卡顿等很多困扰。

(人工拣矸)

为此,他们积极开展了排矸工艺的研究,将运用自动化换人,智能化减人技术解决难题,确定了《智能选矸》项目。本着适用性强、技术成熟、投资节约、效果可靠的原则,选择了X射线识别+引导板式分选装置的方案。

(智能捡矸)

当前,智能选矸项目已正式投入运行,原煤车间一改往日现场粉尘大、噪声大,体力劳动强、工作效率差的作业模式,整个选矸过程只需通过电脑和手机远程控制,无需人员现场操作,就能轻松实现煤矸分离。同时,矸石拣出率提高了近60%,每年减少用工2800个,实现节约创效198万元。

同样的设备,不同的工艺效果。

章村矿洗煤厂一直坚持在高变质无烟煤深度分选技术的研究及应用,特别是在发挥粗煤泥分选设备CSS煤泥分选机优势,提升精煤回收率的工作,曾为矿带来巨大收益。今年,他们结合原煤煤质变化,实施了《粗煤泥分选机的改型研究及应用》,将“精煤战略”进行到底。

此次改造,他们结合生产中遇到的问题,改变了设备的给水方式,防止部分物料的底部堆积,从而影响分选效果;将排料阀门由气动阀门改为电动,实现自动调节,杜绝淤堵等情况;特别是设备内部直径由1.5米扩大到了1.8米,处理量由12吨增加到15吨。改造升级后的分选设备,更适用于当前的洗选要求,能进一步提高精煤产率,提升经济收益。

当前,他们正在对设备的水流量、密度、阀门开度等主要参数进行不同水平的试验,并对溢流灰分、底流灰分及精煤回收率进行数据分析,为更好的发挥设备优势提升经济效益打基础。

今年,章村矿洗煤厂被中国煤炭加工利用协会被评为“行业级质量标准化洗煤厂”。他们坚持围绕增收创效目标,开拓新思路、解锁新路径,以务实创新、真抓实干的姿态,奔跑在企业稳健运营高质量发展的赛道上。

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