近期,山西焦煤柳湾煤矿原煤准备车间对溜槽槽体进行了升级改造,并已投入使用。自7月份开始改造至今,已成功改造两处物料运输溜槽,预计每年可以节约材料费用5万余元,既减少了材料使用量,又增强了节约意识和创新精神,实现了稳产高效,提质增效,降本增效“三效提升”。
此前,在原煤筛分过程中,由于1218矸石溜槽坡度过缓导致矸石通过溜槽时容易出现堆积卡堵现象,矸石通过下方溜槽运输时冲击力过大,槽体易受损,需要定期更换槽体内衬板,需要人员盯守物料通过,劳动强度大,影响生产效率。平均一个月就要进行一次衬板更换,每次更换需要2-3个小时,处理时间长,作业强度大。
为了解决这一难题,柳湾煤矿原煤准备车间结合现场实际,集思广益,发挥职工聪明才智,将1218溜槽内的底板坡度加大,并且对冲击部位采取精密的测量与分析,在原有的基础上使用12mm的钢板进行焊接,加设缓冲槽体,有效避免了矸石在运输中对衬板的冲击,大幅度提高了溜槽的使用寿命,预计1-2年内无需更换,并在现场加装监控摄像头实现了该岗位的无人值守,有效降低了职工劳动强度,保障了职工的身体健康。
该装置的成功应用,有效解决了原本溜槽槽体作业过程中的痛点问题,大幅提高了溜槽的使用寿命,减少了设备磨损,减少了噪音污染,同时通过减少人工干预和缩短作业时间,提升了生产效率,降低了工人的劳动强度,为企业稳定发展和高效生产贡献力量。