近一年来,神东煤炭集团三道沟煤矿在精益化管理方面解决了制度不全、意识不强、管理不细等问题,精益化管理初见成效。
该矿严格按照公司的精益化管理要求,制订了《三道沟煤矿精益化管理实施方案》,并召开了精益化管理启动大会,层层传达落实,做到人人知晓。该矿各区队根据自身实际,从单产单进、煤质管理、生产管理、设备故障率等方面着手,在生产中各项指标均不同程度的提高。
通过优化检修程序,提高单产水平。该矿综采二队根据自身实际,优化了检修程序,节省了检修时间。以前该队平均每天检修时间在6小时左右,一个月平均检修时间为180小时。自从开展精益化管理活动以来,该队认真总结了以往检修时间方面存在的不足,大家积极畅所欲言,提出改进方案,最终将每月前28天的检修时间由6小时缩短为4小时;后2天为集中检修时间由6小时调为8小时,这样每月检修时间为128小时,共节约52小时。通过几个月的尝试,效果明显,这样,就延长了生产时间,提高了单产水平。
该矿综采一队在材料准备方面积极探索出一条行之有效的管理手段。以往,该队在准备材料时没有计划,当天作业准备当天的材料,待入井检修时,还需等一段时间材料才能到达井下,延误了检修时间,从而降低了生产时间。现在,该队经过研究后,提前一天预先备好材料,次日材料随同检修人员一同入井,避免了因等待而延误检修,由此延长了生产时间,提高了单产水平。
改进支护和清洁方式,提高单进水平。该矿在开展精益化管理以来,连采队在提高单进水平方面也总结出一套好的做法。目前,连采队正在掘进85202工作面主辅回车通道,按原来的设计要求,主回撤通道顶网支付采用双层铁丝网加钢带进行支护,支护方式比较复杂,而且速度较慢,由于双层铁丝网不宜铺展,容易缠绕在一起,导致准备时间过长,从而影响支护速度。自从该队优化了支护设计后,将两层铁丝网改为钢筋网片加铁丝网,加快了铺网速度,提高了支护速度,缩短了连采机停机等待锚杆支护的时间,从而增加了生产时间,提高了单进水平。
连采队认真做好清扫清洁工作,把所有设备的油管、阀清扫干净,针对性解决问题,比如及早处理阀松动或油管漏油,避免发生液压系统串液,导致设备出现故障。以前,连采队在清扫清洁方面要求不严,做得不细,经常发生一些不必要的故障,浪费人力物力财力,生产效率低;现在该队加大清扫清洁力度,大大提高了设备的检修质量,降低设备的故障率,减少了设备停机时间,最终增加了生产时间,提高了单进水平。2013年1-10月份连采队总进尺为6765米,较2012年1-10月份总进尺6460米提升4.72%。
此外,该矿各区队还采取合理措施,在煤质管理、生产管理、设备故障率和科技创新方面取得明显效果。
在煤质管理方面,该矿综采一队、综采二队严格执行综采工作面标准化要求,制订了相应的煤质管理制度,针对工作面的垃圾、废弃材料、工程水等影响煤质的因素,采取合理措施,提高了煤质质量。该矿2013年1-10月份平均每月为5511大卡每千克,较2012年平均水平增加368大卡每千克,四季度全力完成全年指标5500 大卡每千克。 在生产管理方面,各区队重新制订了跟班队干考核标准,其中包括现场作业人员的工时利用、安全管理、现场工程质量标准化治理,严格与跟班队干考核挂钩,经过层层落实责任,提高了标准化治理水平,有效提高了生产效益。在设备故障率方面,该矿经过对各区队制度管控,加强设备检修维护方法的使用,不断提升员工技能,总结经验及机电事故教训及材料与配件的管理,截止10月份设备故障率从2012年最高的7.1%降至0.69%。
该矿原来在综采工作面内摆放的工具、备件较多,使用时需要去控制台领取,距离远不方便,且拿进工作面后,乱排乱放,不符合质量标准化要求。为了提高质量标准化水平,减少人员劳动量,该矿在工作面支架立柱间添置工具架、支架备件箱、立销存放架、管路盘筒、开关架、垃圾架等存放架,从而提高了工作效率。连采队实行了创新激励制度,激发了员工的创造性。1—10月份,连采队共发明小改小革20余项,在生产中发挥了重要作用,提高了生产效率。