由于开采服务年限长,加之地质条件复杂、系统环节多、设备老化陈旧等因素影响,凤凰山矿生产性投入大,成本控制异常困难。为此,凤矿以技术创新为手段,积极破解制约矿井发展的瓶颈,推动系统优化升级,尽力释放产能,助推矿井持续健康发展,在逆境中亮出了一份不俗的成绩单。
为解放工作面下的保护煤柱,提高资源回采率,凤矿以154307工作面为试验点,对“石灰岩顶板直覆条件下,无煤柱沿空留巷围岩控制理论与关键技术”进行专项研究攻关。经过多次反复试验论证,取消了区段煤柱,提高了矿井煤炭资源回收率,工作面回采率高达99.14%;154307工作面采用沿空留巷技术,综合经济效益达735.36万元,并为相邻工作面,节省了一条回采巷道,实现了安全高效生产。
在依靠沿空留巷、“三下”采煤等创新项目积极破解矿井后续发展瓶颈难题的同时,凤矿还围绕系统优化、工艺改进、设备改造、产品研发等环节,大力推进技术创新及成果转化应用,增强老矿自我“造血”能力的“复活”,实现经济效益的升级管理和创新创效。
过去,凤矿井下综采工作面回风通道多数采取密集木垛进行通道支护,存在老塘施工安全系数低、通道较难维护、工序复杂、劳动强度大等一系列问题,且施工过程中的木垛不可重复使用,导致支护成本居高不下。为解决好这一难题,凤矿对综采工作面IX1309尾巷支护方式进行优化改进,根据9#煤顶板随采随落的岩性特点,采用了锚索支护替代原有的木垛支护方式,实现了回风通道不施工木垛,在保障安全生产的同时,最大程度地减少材料成本的消耗。据悉,方案改进后,9#煤回采期间每米材料费用可节约1967元,15#煤回采期间每米材料费可节约2700元。
越是经济形势严峻,越要把安全高效作为效益提升的第一保障和关键因素。凤矿针对生产过程中存在的弊端,通过引用先进技术和自主改造优化,全力破解安全发展瓶颈。面对延长SDJ-80皮带时可能会出现大链脱出的安全隐患,凤矿自行设计辅助延长装置,此装置形似船锚,需要延长皮带时,可以将大链牢牢地固定到装置的两边船锚上,使掘进机拉着皮带机前进,完成皮带延伸工作,极大地提高了作业安全系数;两道风门同时敞开不关闭,极易造成风流短路现象,导致用风地点因风量不足而产生瓦斯事故,该矿通过研发机械自动闭锁装置,实现风门的自动关闭和联锁,确保至少有一道风门始终处于闭合状态,避免了因风门敞开而造成的风流短路、风量不足而造成通风瓦斯事故……一系列安全项目的创新,保证了系统的安全可靠高效运行,实现了矿山的本质安全。