近日,韩城矿业下峪口矿23306下进综掘工作面顺槽800皮带机安全运行长度达到了1000米,创历史新高。该部千米皮带的成功运行,直接减少运输环节上风险点、故障点,为采掘接续减压的同时,切实达到了减人、降本、增效目的,为运输管理工作提供了成功借鉴。
据了解,掘进巷道布置往往因为顺槽设备维护疏漏等原因,导致托辊损坏、皮带跑偏、积货摩擦等,使皮带负载增加,运输长度达不到设计长度,此外由于综掘工作面喷雾量大,与煤矸混合后运输,极易导致主滚筒表面潮湿,当运输距离大于700米后,会产生打滑而无法运输等。同时,该矿2-3采区向下掘进、输送机上运,运输角度增加,运输长度直接被削减。面对诸多客观条件限制,该矿机电动力部组织人员现场写实测算,与掘进一区队干、职工深入了解头面状况,充分利用23306下进煤巷稀货少和顺槽坡度均匀的优势,以实际现状结合数据推演,在提高输送机安设标准的基础上,严格抓好“检修到位、保养到位、润滑到位、清货到位”,最大程度降低皮带跑偏和运输阻力,保障运转动力,使巷道掘进输送干出了“加速度”。
该矿23306下工作面进风顺槽使用的输送机型号是DSJ80/40/2×55,带宽800毫米(又称800皮带)。该皮带设计最大运输距离是0度坡1000米,而一般顺槽沿煤层掘进,平均坡度在3-5度,为了保障运输系统安全可靠,会在一部皮带700米后会增加第二部皮带,而该条千米皮带的成功投用生产,无疑是运输专业的一次宝贵试验,最大程度规避了“多一台设备,多一处风险点”的影响。