近日,冀中股份马头洗选厂孙庄生产部在重介技改升级完成后再传喜讯,6月1日实现了连续开车23小时,全天无零星事故,单日生产精煤3178吨,回收率达到46.02%,再次刷新近年来最好水平。
今年以来,他们为提高产品质量、保证生产设备高效运行,利用矿井停产时间对重介生产系统进行了技改升级,更换成适应孙庄煤质的新型WTMC1200/920无压三产品重介质旋流器,经过三天调试运行,近60组的试验,各项指标得到进一步优化,截至目前精煤带矸为0%、中煤损失平均为3%以下、矸石损失2%以下、重介单机灰分合格率为90%、精煤回收率提高了0.2%。
他们严把煤质关口,针对煤种增加后,煤质波动变化较大的问题,调度室、生产工段精心组织生产,合理调整入洗方案,严格把控质量关;随着入洗原煤量不断提高,要求单机灰分每半小时一采,一小时一做;中煤损失、矸石损失每半小时一采一做,三台精煤筛分别每一小时做一次精煤带矸试验,做实采制化工作,及时将检测数据反馈给操作人员,指导调整各设备工况,保证精煤产品质量合格。
他们持续加强现场管理,要求管理人员分成两班紧跟生产,分时段每组两人跟班,加大对设备的检查力度,确保生产平稳运行。随着原煤处理量的增加,管理人员发现旋流器一二段连接口出现淤堵的现象,利用有限的停车时间,自制202#滚轴筛筛齿片25个,焊接到各滚轴上,减小滚轴筛筛缝,杜绝大块直接透筛;又对破碎机齿牙进行补焊,缩小齿牙间缝隙,从源头控制大块矸石进入系统,从根本上杜绝停车事故,为连续安全生产提供了有力保障,为全面完成高质量的时间任务“双过半”奠定了坚实基础。