华昱公司深挖节能创效潜力,通过一系列的技术改造,催开效益之花。
该公司生产管理部通过对火炬燃烧情况和驰放气热值的长期监测,发现由于驰放气热值低,进入长明灯后容易导致长明灯熄灭。利用2月份系统大修时间,经过精心计算,将火炬头长明灯进气孔扩大,增加进气量、保证热值,改造后长明灯运行正常,按LPG2200元/m3计算,除去合成驰放气的成本,全年可节省LPG费用约264万元。
该公司还成立了以生产管理为核心,设备条线为主体,生产车间辅助管理的节能创效管理小组,建立了涵盖水、电、气等全部能源设施的节能降耗管理机制,做好日常节能降耗宣传、落实小改小革项目、能耗比对监控等工作,形成了“全员节支、岗位创效”的良好局面。