8月16日,在冀中股份东庞矿2618工作面,机电安装队正在轨道巷紧张地进行支架安装工作,而在另一边的皮带巷,钻机单位正在进行本煤层检验孔的打钻作业。
“我们提前协调机电安装队与打钻队伍的工期,使得打本煤层验证孔与安装工作平行作业,可以节省出10天工期。”该矿调度室副主任姜维介绍。
手中有粮,心里不慌。面对严峻复杂的生产条件,他们通过不断优化生产设计、提高采掘效率、提升瓦斯治理能力等,千方百计确保原煤稳产。
他们通过不断优化设计,从而提高采掘效率,保证矿井采掘接替。在2600辅助采区中部车场和6号煤6100采区各车场,他们在满足生产需要的前提下,将出煤系统由传统的“工作面皮带+煤仓+采区皮带”的方式,优化为“工作面皮带+溜煤眼+采区皮带”的模式。新的模式直接利用反井钻机施工的溜煤眼作为出煤系统,减少了溜煤眼扩刷、下口浇筑、承重墙施工的一系列后续煤仓施工工程。
“单个车场的施工工期由1个月缩短为7天,极大提升了效率。”技术科科长吕风介绍。
原煤稳产,瓦斯治理是前提。在21209轨道车场,建设井下移动抽放泵站,有效控制12采区回采工作面隅角瓦斯浓度。同时,积极采用新的接抽工艺,通过使用大管径PVC管,减小了局部阻力,并且使用自锁式快速接头,连接可靠,有效提高了抽采效果。在21104工作面,针对沿线长,压风管路风力不够的问题,该矿提前设计,在掘进时就提前安装一台空气压缩机、铺设2000米的压风管路,为钻机提供足够的风力,确保本煤层孔施工的顺利进行,严防瓦斯超限。
不仅如此,他们还根据井下生产条件,及时优化回采方案,保障回采安全。在2915工作面,综采一队针对顶板破损现状,严格对顶帮进行注浆加固,加强顶板管理,及时拉架用好护帮,顶板破碎时带压移架。在21221工作面,针对夹矸变厚状况,综采二队严格注意割煤速度与割煤情况,减少矸石对生产的影响,保障原煤产量稳定……