为解决井下清煤作业过程中的难题,李阳煤业公司立足实际生产需求,积极探索创新,大胆实践,以降本增效为切入点,利用废旧材料,改造皮带输送机清带器,减少皮带磨损,降低清煤工劳动强度,保障安全生产。
该公司主运输战线长,采煤掘进工作面大块炭块(矸石)、水煤较多,输送机运转时间长,刮皮清扫器也需紧紧与皮带连接,加快了皮带磨损。同时,长期运行皮带面受煤矸冲击大,清带器清扫能力减弱,易造成淤煤较多,形成煤堆,不仅加大了清煤工劳动强度,且增加了更换皮带及清带器的材料成本消耗。
针对这一问题,该公司机运队员工经过反复研究,利用废旧皮带、14#槽钢及50#角钢重新制作改造了清煤器。他们用刀把皮带割成30cm宽、1.2m长,用50#角钢夹住,中间打3—5个Ø16mm孔,用螺丝固定;切割两根1.5m长槽钢,在槽钢的一头用钢板焊接住,钢板中间打Ø20mm的孔,再延焊接住钢板的槽钢从中间开一道2cm宽、约20cm长的槽,方便上下调节清煤器,槽钢的另外一头用卡箍固定在机架上,皮带运转过程中,皮带司机调节清煤器两侧的螺丝即可。
优化后的清扫器使用效果良好,不仅增强了清扫效果,降低了作业人员的劳动强度,还减少了煤泥、杂物与皮带机的摩擦,大大延长了其使用寿命,降低了生产成本。