近日,大有能源新安煤矿机电系统创新自制的智能降尘“神器”,在西大巷皮带上方投入使用,使巷道降尘开启智能模式。该创新极大地改善了井下空气质量,且成本低、结构简单、拆装方便、实用性强,受到广大干部职工的连连称赞。
据了解,西大巷皮带在日常生产过程中,产生的煤尘降低了巷道能见度,影响轨道运输安全;煤尘悬浮于空气中,不仅不利于现场作业人员身体健康,煤尘堆积后,还增加了巡检工清煤负担。为有效破解这一难题,该矿机电系统人员集思广益,反复试验,创新制作了智能化降尘喷雾系统。
据悉,该降尘喷雾系统利用废旧6分高压胶管,将管子分成两段,前段引水,后段引风,前端安装喷头,在使用过程中,风压着水通过喷头,达到雾化效果,快速高效地捕捉煤尘。值得一提的是,喷雾水二次循环利用了变频器的冷却水,环保且节省资源。为节省人力成本,该喷雾安装声控传感器,皮带开启产生的震动声来“指挥”电磁阀向喷雾供风、供水,通过调整声音阀值以及声控模块的灵敏度,达到喷雾与皮带联动,同步启停。
同时,为了使该降尘喷雾系统更“聪明”,在喷雾装置上、下风头20米处加装直流微波雷达感应模块,当检测到移动物体通过皮带附近时,雷达感应模块发射信号,电磁阀节点断开,喷雾停止工作,15秒延时过后,电磁阀节点自动闭合,喷雾恢复,实现即停即用,避免打湿行人衣服,影响电车司机视线,达到智能安全目的。
经过现场使用验证,该创新的应用使皮带巷煤尘显著减少,降低了清煤工劳动强度,皮带启停、自动感应的模式,提高了工作效率,减少了人力成本。据介绍,该喷雾主要由主控箱、声控及微波雷达传感器组成,较之前采用KXH18(A)三恒主控箱及DXJ660\18(A)电源箱方案节省设备成本60余万元,每班可节约人工1个,每年可节约人工费用2.7万元,且大大降低了安全风险,现场标准化及工作环境得到较大改观。
“只要肯动脑筋,下功夫,没有解决不了的难题。下一步,我们将继续通过小创新助力矿井降本增效工作。”该矿机电科负责人信心满满地说。