浮选精煤产率达到11.20%,较去年同期提高3.95%,按照年入选300万吨原煤计算,仅此一项每年可增效约6000万元……日前,山东能源集团兖矿能源赵楼煤矿(以下简称“赵楼煤矿”)新上选煤工艺装备试产运行良好,选煤技改工程初见成效。
走进赵楼煤矿选煤中心车间厂房,崭新的装备映入眼帘。该矿选煤中心总工程师张宏松捧着2#精煤高兴地说:“瞧瞧,油光锃亮真喜人,这些都是技改后洗选出来的‘金’疙瘩。”
盯住精煤产品创效源头,才能更好地发挥洗选“聚宝盆”的作用。赵楼煤矿秉持“精煤致胜”战略,启动实施选煤技改工程,通过升级改造主洗及煤泥深加工系统装备,最大限度回收精煤,实现精煤产品产率最大化。
历经工程体量庞大、现场条件复杂、施工人员力量不足等多重困难的考验后,该矿于今年4月末完成浮选、压滤等主体工程,9月上旬完成技改工程全部项目,并在近日顺利通过工艺验收。
此次改造主要包括新增扩建浮选、压滤、中煤“三大系统”,并建成配套车间;升级改造精煤脱介筛、转载刮板机及粗煤泥脱水系统……从建厂房到上装备,再到升级系统,整个选煤中心里里外外来了一次“腾笼换鸟”式的大升级。
据张宏松介绍,改造后的主洗重介系统精煤脱介能力显著增强,彻底杜绝煤泥“跑粗”问题,为煤泥深度浮选创造了工艺条件。同时首次采用末矸动态分离技术,深度提取矸石发热量,部分脱水后掺入混煤产品。
进料、脱水、成型、卸饼……扩建后的浮选车间,在原浮选工艺的基础上进行煤泥深加工处理,实现精煤灰分精确可控,生产方式更加灵活,对煤质和市场的适应性大大增加。通俗地讲,就是客户需要什么样的煤,如今就能生产什么样的煤,实现“订单式”生产销售。
“好马配好鞍”,先进装备技术还得配上“智慧大脑”。该矿同步启动选煤系统智能化建设,累计安装30多面PLC控制柜、300多件模块及4万多个变量,以智慧赋能洗选系统,实现生产任务智能决策、工艺参数智能设定、生产系统智能调整等功能,不仅提高了生产效率、降低了故障率,同时实现智能化减人换人,降低了职工劳动强度。仅巡检岗位,就减少人工12人。
在一系列技术改造的加持下,该矿选煤中心产率指标持续向好:试运行以来较去年同期,总精煤提高6%左右,煤泥产率降低近9%,煤泥发热量降低约1900大卡,技改后的成效显著、效益可观。
“新技术、新装备、新工艺,为矿井铺就了一条创效路。接下来,我们将持续优化完善技改工程,最大限度将原煤‘吃干榨净’,不断提升矿井综合经济效益,致力于打造成精煤致胜、技改创效的行业新样板。”赵楼煤矿矿长姚刚信心满满地说。