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多管齐下!冀中股份云驾岭矿探寻管理深处的“真金白银”!

日期:2023-11-28    来源:冀中能源

国际煤炭网

2023
11/28
10:28
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关键词: 冀中股份 节支创效 煤炭企业

效益是企业生存的价值和基础,也是企业发展的目的和保障。今年以来,冀中股份云驾岭矿树牢“过紧日子”思想不动摇,坚持走低成本发展战略,加强内部管理,挖掘增效点,寻找利润源,堵住止血点,千方百计降成本、提效益。1—10月份,累计节支创效1074万元。

全员参与 材料管控有成效

 “停车场将修建光伏车棚,原厂地的红砖不能浪费,全矿干部职工要积极参与,把能回收的红砖全部进行回收。”

通知发布后,云驾岭矿16个支部抽选精干力量,全部参与停车场红砖回收工作。众人拾柴火焰高,经过两天的辛勤劳作,共挑选出了11万块可直接使用的红砖,以回收复用的方式为矿节约成本4万余元。

“回收的红砖被陆陆续续地搬运到井下,用来垒风门、密闭墙,够我们使用一年了。”通风区材料员王建国说道。

“节约一分不嫌少,浪费一分就是多”。这是云驾岭矿干部职工共同的成本理念。他们从调动干部职工节支降耗增效的成本意识入手,把强化成本理念作为全矿工作的重点来抓,让职工切实认识到降低成本是增加收入,实现利润最大化的最佳途径,在全矿形成了“大家管,管大家,人人抓,抓人人”的全员成本管理模式。

制度是成本管控的源头。为实现全员降本增效,他们不断完善材料管理考核办法,进一步建立健全成本管控管理制度,修订完善了《油脂管理制度》《高分子材料管理规定(暂行)》《巷道维修材料管理办法》《沿空留巷物资管理办法》等21项制度,逐步细化流程、量化指标,进一步提升管理水平。强化“1+3+N”材料成本闭合管理体系班组建设,逐步形成从个人到基层单位再到科室的循环闭合管控,有效达到材料成本管控全面实施、全员参与的总体目标。

 “我们在全矿范围内深入开展‘聚合力、深挖潜、增效益’竞赛活动,全员创新创效活力突显。自活动开展以来,累计创效300万余元。”工会负责人介绍。

统筹部署  做细用电大文章

他们以苦炼内功、节能降耗为突破口,立足生产现场,做足用电管理大文章。采取“避峰填谷”加强高峰负荷用电管理,严格执行《供用电管理制度》,根据各区队生产任务,分解落实单位用电指标,装表计量。实行用电巡查,进行全覆盖、走动式检查,对发现的长明灯、电气设备设施浪费用电、私拉乱接等问题,落实责任,全矿通报,并给予经济处罚。

为最大限度的节约用电,从强化生产管理节约用电入手,采取科学调控煤流运输、主副井提升和检修时段,控制峰谷电量、临时用电管理等手段,实现了矿井同等电力资源的最大产出。对-150轨道大巷、八采区回风巷等主要巷道进行维修,保障了通风系统稳定可靠,降低了通风系统电耗。在19109工作面安装了一部永磁滚筒皮带,利用新技术提高了后路运输系统的可靠性,减少了设备投入运行。对供电系统的运行情况远程监测与控制,准确定位短路保护的事故点,保证事故点高开直接动作,最小范围地缩小停电范围,达到防越级跳闸的目的。

“自夜班早班生产、中班检修后,利用1:00-6:00谷段时间错峰生产,大幅减少了峰段和尖峰时段设备用电量,降低了用电成本。”机运科科长田会生说道。

随着主运转、主提升系统检修时间调整至中班,主运皮带、主提升绞车、采煤机等固定大耗电设备在中班全部停运检修,全力将峰段用电调整到平段或谷段。针对主排水泵房“耗电大户”,重新规划了的运行时间,避免尖峰和高峰时段大功率设备运行,确保“耗电大户”用电费用降至最低。据统计,2-10月份节约电费96.51万元。

开拓思维 废旧设备成“宝贝”

修旧利废是减少支出,降低成本,推动矿井效益提升的有效经营方式,也是优化设备管理的重要手段。

他们持续开展“修旧利废、回收复用”活动,对回收的废旧物资登记造册,分拣分类、归类码放,能复用不领新。对19107工作面副巷留巷使用的U型钢点柱和卡揽以及两巷托盘进行回收复用,回收率达到95%以上。回收的U型钢腿和U钢卡揽通过分拣修复多批次投入到多地区扩修工程中。巷道维修过程中,通过现场核查、支护材料领用源头管控,托盘复用率达到了80%以上,降低了新材料的投入,有效节约了材料成本。

针对九一采区岩层致密坚硬、岩层厚的实际,他们推广使用了高强度合金钻头,打孔使用钻头消耗相比普通复合片钻头成本降低20%,工效提高了25%。淘汰下来的高强度合金钻头经挑选后可以继续在八采地区使用,替代复合片钻头,实现了一钻多用。

洗煤厂实施洗选系统自主改造,自主设计安装了2号和9号储煤仓的隔离墙,节约外包施工费用13万元,同时,利用闲置废旧钢材施工,节约材料费用3万元。对原煤转载运输线实施智能化升级改造,实现了多点落煤灵活切换,增加了煤仓容量,提高了洗选加工效率。

同时,拓宽自制自修范围,按照“能自修不外委”原则,对液压支架、采煤机、钩机、卧底机、注浆泵等大型机器部件进行自修,极大提高了设备物资的循环利用率。1-10月份修旧利废429项,节约费用153.7万元;复用各类材料、设备等物资节约费用615.8万元。

技术创新  成为降本“金钥匙”

在降本增效的诸多举措中,技术创新成效是直接而突出的。云驾岭矿深刻认识到在日趋激烈的竞争中求得生存,就必须运用技术创新的“金钥匙”开启降本增效之门。

在12810外工作面根据煤层赋存情况,通过优化工作面设计,新配一段副巷,增加工作面走向长度56米,增加资源储量约6.2万吨,做到应采尽采。在下组煤地区,通过优化工作面设计,把19105工作面与19107工作面合并为19107外工作面,增加工作面斜长至134米,增加煤炭资源储量1.9万吨,盘活19105工作面剩余呆滞煤炭资源。

他们积极探索煤炭开采技术,加大技术创新、技术改造力度,最大限度回收资源,千方百计挖掘资源潜力。在19107工作面运巷巷道超高段,采用主动式超前支护方案,方案采用补强锚索进行主动超前支护,替传统单体支柱支护,同时采用3台综采液压支架加护网防护巷道顶帮,保证了运巷下端头的顶板安全,工作面顺利回采。主动式超前支护简化了超前备修工艺,解决了巷道超高段备修困难的难题,为工作面快速推采创造了条件。

坚持把技术创新、小改小革融入日常管理,广泛开展小改小革、创新创效活动。制修厂针对井下运煤过程中,刮板输送机减速器四轴经常出现齿轮箱漏油情况,对JS-75型刮板减速器四轴密封轴套改良再造。将减速器四轴内孔密封槽重新加工,把中间一个孔改为两侧各一个孔,轴套的稳定性得到了很大提高,极大延长了JS-75型刮板减速器的使用寿命,节约资金14.5万元。


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