今年一季度,山西焦化通过对甲醇系统实施精益管控,收到了明显效益。
针对当前严峻的市场形势,山西焦化聚焦挖潜增效,运用精益化管理思维,组织生产技术部门及甲醇厂紧抓甲醇系统产品质量过剩这一契机,在保证甲醇产品优等品的前提下,通过操作优化、过程管控、管理提升,精准控制甲醇中的乙醇含量,不断提高甲醇产品产量,创造更大效益。
“通过分析去年四季度甲醇中的乙醇含量,以及近年来杂醇销售情况相关数据,我们发现,乙醇含量控制较低造成了杂醇采出量的增加,从而导致精甲醇产量的降低,进而影响企业效益……”年初,山西焦化生产技术部部长成华峰带着部门人员开展了调研,在讨论会上他表示:“既然发现了挖潜增效点,就要想方设法提升产品产量,实现增效目标。”
成华峰带领技术人员深入甲醇生产现场,查找影响甲醇产量的杂醇来源,在保证甲醇产品质量达到100%优等品指标的前提下,对标国标和同行业其他单位,经过反复论证,确定了挖潜增效思路。
在优化操作上,山西焦化改变杂醇采出模式,将杂醇采出由连续采出调整为间断性采出,进一步控制杂醇采出量;增加了加压塔、常压塔乙醇分析项目,将中间罐区精甲醇产品分析与精馏常压塔、加压塔采出产品中控分析相结合,做到提前控制、分塔管控;将合成气压缩机的入口、一段、二段导淋排放的油水,送至油回收装置处理,将循环段的导淋排放的冷凝液送至成品罐区粗醇罐进一步加工。
在过程管控上,山西焦化控制甲醇合成过程副反应生成,从源头控制产生量。他们严格控制催化剂床层热点温度,合成塔每次提温都要经过严格的技术论证,保证触媒低温高活性;根据催化剂活性床层温度,竭力控制低温,防止发生飞温现象;提高合成反应压力,在保证催化剂较好的活性基础上抑制副反应发生,提高粗甲醇的品质;优化补碳调节,控制新鲜气中二氧化碳含量,进一步抑制乙醇生成。
在管理提升上,山西焦化从精馏操作中控制产品质量。他们根据精馏的负荷,适当加大预塔萃取水的加入量,控制预后比重;根据精馏的负荷和产品质量,及时调节加压塔和常压塔的回流比;根据甲醇、乙醇的沸点,调节常压塔中下部温度;针对客户需求,将成品罐实行分类贮存,实现精甲醇产品质量差异化存储和销售管控。
截至3月底,山西焦化甲醇中乙醇含量提高了60%以上。