“高主任,总降变电所后台监控收到总降Ⅱ段小电流母线Ⅱ接地故障已解决,设备可以重新‘上岗’……”近日,为进一步降低维修成本,神木煤化工天元公司自主完成污水焚烧增压风机维修。
污水焚烧增压风机作为煤热解中心生产中的重要设备,由于使用频繁,故障率也随之增加,且一直由外委单位进行维修。为缩短维修周期,神木煤化工天元公司结合自身维修优势,组织检修车间电气专业对增压风机C105B出现的故障进行技术攻关。检修车间接到任务后,迅速行动,经过对增压风机C105B的电缆、电动机、真空断路器、避雷器、电动机综合保护器等设备的各项电气参数进行绝缘测试、直流耐压、交流耐压、参数定值试验,确定疑似为电动机三相绕组绝缘能力降低导致对地电流泄漏较大,达到小电流选线动作的报警值。最终,经过拆检,干燥、保温处理等一系列处置,达到合格标准,具备组装后通电试机条件,经过数小时试运行观察,电机设备运转良好,各项检测数据正常。
此外,电气专业主管主任充分利用此次检修的便利条件,以“实地授课”的形式,在现场边操作边讲解10kV高压电动机的结构原理、电动机绕组受潮的故障原因、拆解、安装和调试等工作,切实提升新职工分析、解决问题的能力。
污水焚烧增压风机外委转自修,不仅节省了数万元的维修费用,更进一步提高了车间维修人员的操作实践能力。下一步,该车间将继续坚持创效再提速、攻坚再加码,全面强化关键设备自修技术攻关,为企业守好“钱袋子”,算好“经济账”。