日前,在华阳科技开元选煤厂跳汰系统排矸皮带前,看着运矸皮带“欢畅”地飞奔,负责试车的选煤厂副厂长朱志明松了口气,与技术组组长梁世杰相视而笑。排矸系统“应急通道”顺利建成,影响洗选的难题也得到了破解。
按照总体规划,近期,开元公司全入洗技改工程进入主厂房地基处理阶段。施工期间会影响跳汰系统排矸,重介系统运行也需要按下“暂停键”,配合施工。选煤厂有跳汰和重介两个矸仓,排矸系统流程为:重介矸仓饱和,可以通过运输皮带转载,进入跳汰矸仓,而跳汰系统排出的矸石只能进跳汰矸仓,进不了重介矸仓。主厂房施工期间,跳汰系统实行单系统运行,排矸仓不能使用,会直接影响生产。
选煤厂组织技术人员多次勘察现场,寻求解决方案。技改工期不能拖,当务之急是在短时间内解决跳汰系统排矸问题。结合现场实际、咨询同行、模拟论证改造方案……选煤厂领导与技术人员连续多天蹲点观察,经过慎重研究与多方技术求证,最终确定在保证安全的前提下,改变原重介系统入跳汰矸仓的皮带运行方向,将其转载至重介矸仓,并根据落煤点,对原溜煤筒进行匹配性设计和制作。
方案敲定,技术人员立即现场测算,连夜出图纸,选煤厂抽调精兵强将加班连点实施改造。选煤厂领导现场“督战”,施工人员将运输皮带与现场条件高度匹配,既保证了跳汰系统排出的矸石全部进入重介矸仓,又保证了主厂房地基处理完成后,在不影响生产的情况下,随时可以恢复原工艺。仅用一个星期的时间,排矸“应急通道”就改造完成,且一次试车成功,为技改按期推进赢得了时间,也为生产高效开展提供了条件。