不断优化精煤生产工艺加强生产过程精细化管理……马选厂下足功夫稳定精煤产量提升产品质量
马选厂及时掌握原煤矿产量及指标变化情况,动态优化原煤配洗方案,制定精煤《小指标考核与奖励办法》,每班抽调质检人员对最终精煤牌号进行跟踪检查,对各矿原煤进行大筛分试验、中磁尾浓度测定和小浮沉试验,检查结果记录在案。生产过程中对精煤磁选机、脱介筛、浮选机入料流量及时调整,不断提高精煤回收率,确保精煤牌号合格率达标。加强对旋流器、精煤压滤机、离心机等重点设备的日常维护,将原煤处理量稳定在750吨/小时,精煤水分控制在13%以下,中煤损失控制在4%以下。
马选厂落实“电子工作票”检修制度,确保设备完好率和零活处理率均达到90%以上,完成脱介筛、给煤机升级改造和重介测灰仪安装等项目,在3113号、704号刮板输送机使用智能故障检测系统,减少设备故障停车时间。发挥原煤在线测灰仪的作用,提高原煤数据科学性、准确性,进一步改善洗煤循环水质,降低中煤损失,控制产品水分,提高分选精度,实现精煤回收率最大化。通过采取降低煤泥含量、缩小润湿水管径、加大入料压力等措施,有效解决了原煤可选性差造成的旋流器分选效率低、中煤损失偏高、产品带介等技术难题,稳定了精煤产品质量。