指令激昂、火花闪耀,国庆假期的华荣公司攀枝花精煤分公司格里坪选煤厂工期不停,技术工人正忙着技改施工,该公司的重点效益工程——末煤分选工艺改造,正在如火如荼推进中。
激发降本增效“连锁反应”
在该选煤厂原有工艺中,因为粗煤泥分选环节缺失,导致次生煤泥量增加,进一步增加重介系统负荷,形成不良循环,波及系统整体分选精度,对精煤产率和产品质量产生了影响。今年来,该公司扎实推进“传统能源改造升级”,重点围绕精洗优配、提质增效、降本降耗,着眼生产过程中制约因素和“卡脖子”关键环节,开展了多项重点项目科技攻关。
“通俗地来讲,我们开展洗选工艺改造,为的就是把来之不易的煤炭资源用好用细、洗干榨尽,核心目标就是降低带煤损失、提高精煤产率。”公该司副总工程师袁文艮说。 三季度,该公司围绕“精煤战略”,锚定全年目标,把进攻靶点对准格里坪选煤厂“中矸磁尾发热量偏高”问题,着力优化洗选工艺,开展格里坪选煤厂末煤分选工艺改造,探索叠层高频筛、螺旋分选机、TBS粗煤泥分选机等新设备、新技术的引进和使用,推动煤里淘金,实现深度精选,以“工艺焕新”斩断了不良循环反应,激发了降本增效连锁反应。
通过工艺改造,降本增效连锁反应得到激发,粗精煤泥灰分有望降低2%,在确保精煤产品质量的基础上,通过提高重介旋流器分选密度,预计可增加精煤产率0.1%,年增加收入200余万元;不仅如此,改造后,系统中10%的煤泥进入TBS系统进行分选,不再进入旋流器占用处理能力,旋流器处理能力可增幅10%,限制原煤入洗效率的枷锁得以打开,通过效率提升二减少了年生产时间预计可达200余小时,节约用电成本80余万元;连锁反应还在继续,随着洗选内循环煤泥含量减少,产品脱介效果变好,磁选机介质回收效率将得到提升,吨原煤介质消耗有望降低0.2kg,年介质成本可降低30万元。
增添效益项目“含金量”
“这次技改,安装施工调试都是我们车间职工自行完成的,一边维护生产、一边推进技改,做到了两不耽误。”车间主任詹国华自豪地说到。以往,这样的大型技改工程都是委托外部施工单位进行安装调试,这次,该车间落实极限降本控费工作要求,从“外委转自干”工作着手,充分发动干部职工积极性,用好用活技术技能人才优势,降低技改项目外委成本,为效益项目再添效益。
面对可预见的畏难情绪和思想疙瘩,车间班子早做工作、做细工作,把工作场地放在基层班组中去,把工作重心放到技改推进上去,明确为什么干、要怎么干。到职工中深度宣讲形势任务,讲清企业经营形势的严峻性,讲明落实极限降本控费工作的重要性,讲透“外委转自干”的可行性,切实把思想共识凝聚到项目自干工作中。充分发挥技术技能人才优势,组织车间技术员、班组技术骨干建成技术小组,梳理施工进度,制定了《安全技术措施》3项,把技改项目这个大工程分解成一个个可以完成的作业项目,细化为运输、吊装、安装等一系列工作,保证了干部职工心无旁骛推进项目安全有序完成。
九月以来,该公司盯紧技改现场、落实靠前指挥,生产技术业务口负责人员日常驻点、车间项目负责人动态巡点、现场作业负责人日常蹲点,随时掌握施工进度,及时处理施工中的各项问题,确保技改项目按照任务节点有序推进。充分发动基层力量共筑安全防护墙,广泛动员安全员、群监员、青安岗参与现场安全管控,盯住重件、大件调运关键环节,在作业区设置隔离带,安排专人安全监护,避免了斜拉歪吊、交叉作业等不安全情况出现,有力保障了技改项目安全推进。
“该项目预计10月底完工,11月初投入生产运行,届时,公司将充分用好设备提档升级带来的降本增效动能,还将把项目自干节约的外委安装费按比例提取,用于职工激励,不断丰富和完善‘外委转自干’的成熟做法和成功经验。”该公司总工程师高望表示。