“这样好,以后不用拆除螺丝清理模具腔了,可以直接预热进入生产,真是省时又省力。”在鑫桥公司复合网车间,操作工潘艳玲说道。
近日,该公司支护总厂围绕“技改创效”工作目标,狠抓全员创新创效,取得了一批小发明、小创造、小技改成果,降低了成本,提高了效益。
据了解,复合网车间主要负责生产各类矿用复合网,其中制带机工作原理是将加料槽内的专用PVC与钢丝在模具腔内,通过热熔完成胶合从而进行制带。制带完成后,模具腔内会残留部分PVC专用料,但此时模具腔温度较高无法完全清除残留材料,只能在下次制带前拆解模具腔进行清理,每次拆解清除时间较长,并且频繁拆解造成设备磨损,降低模具腔的使用寿命。
面对存在的问题,复合网车间多次组织职工进行讨论与研究,最终,决定为模具腔加装加热块,通过开机后加热块对模具腔的热传导,使PVC专用料充分熔解,解决了反复拆解模具腔的问题。经过反复试验,技改取得成功,用300多元的材料费,为公司节省了1.26万元的人工费与设备更换费用,同时缩短了职工工作时间,杜绝了物料浪费。
“安全生产就是生产过程中的分分秒秒,我们要善于发现各种隐患风险和问题,通过科技创新、技术改造等措施,提升设备性能,加强操作安全。”该公司副经理赵琦说道。
“小技改发挥大作用,像这样的小改造我们还有很多。以前压边机是需要手脚联动进行封边作业,如果配合不到位会有压伤手部的安全隐患。”复合网车间负责人苟方卯介绍道,“班前会上我们召集职工集思广益,最后决定拆掉脚踏开关,改为手动开关,这样职工一只手扶网,一只手操作,消除了安全风险、提高了工作效率,还方便了操作人员启停设备,达到了一处小改动三处大提升的作用。”
点滴降成本,分秒强安全、增效益。下一步,该公司将继续以降低安全风险隐患为突破点,以节约成本、提高效益为着力点,通过精细化管理和技术创新,不断优化设施设备,为安全生产注入活力,助推公司高质量发展。