5月份,华阳集团七元公司通过优化定向钻机施工工艺,15102进风顺槽本煤层定向钻进效率由42米/天提升至68米/天,提升幅度达61.9%,瓦斯单孔抽采浓度由25%提升至70%,提高近3倍,日抽采量由215立方米提升至560立方米,增幅超160%;穿层定向钻进效率由13米/天提升至54米/天,提升315.4%,瓦斯单孔抽采浓度由16%提升至67%,提升318.8%,日抽采量由138立方米提升至360立方米,提升160.9%,走出大区域瓦斯治理新路。
近日,集团千米钻机应用工作专班组织各煤矿相关负责人前往七元公司,推广定向钻机施工方面好的经验做法,提高钻抽效率,提升瓦斯治理水平。
七元公司受地面水砂压裂钻井、地质构造区、煤层起伏等影响,定向钻机成孔率低。面对困难与挑战,今年以来,在集团的帮助和指导下,七元公司规范作业流程,优化定向钻机施工工艺,提高施工效率。他们成立工作专班,制定专项施工方案,明确职责分工,提前组织并完成供电、供水、排水、运输等辅助系统各项工作。紧盯设计、施工、验收等环节,创新多部门联动、全过程管控的管理模式,组织各部门联合制定施工方案,形成合力开展过程监督。
在设计方面,七元公司将15104工作面区段本煤层定向预抽钻孔由原设计在15102底抽巷施工穿层定向钻孔,变更为在15102进风顺槽施工本煤层定向钻孔,以提升钻孔进尺及抽放效率。在工艺优化方面,他们在15102底抽巷使用ZYWL-13000DS大功率钻机,更换高强度三棱刻槽通缆钻杆,改进封孔工艺,提高成孔率;引进新设备,将现有防喷装置升级为三级防喷装置,有效提升防喷效果,消除瓦斯超限隐患。同时,加强安全生产标准化建设,紧盯钻场布置、排水系统、供电系统、设备管理等关键环节,全面提升定向钻孔标准化管理水平。
观摩学习后,大家表示,要在施工过程中总结经验、改进工艺,积极推进定向长钻孔区域预抽技术,加强开孔、封孔、洗孔、下筛管等全流程管控,实现瓦斯治理由短钻孔单一工作面小区段治理逐步向定向长钻孔“大区域”治理转变,全面提升瓦斯治理能力,释放矿井生产能力。