近日,山西焦煤汾西矿业金辛达煤业完成转载机自移过桥改造项目,成功破解了长期制约生产的效率瓶颈,消除了安全隐患。

在带式输送机尾部与转载机搭接的作业点,浮煤清理曾经是一道难题。按要求需设置行人过桥,方便司机进入皮带里侧清煤,但传统过桥弊端明显。它需随转载机频繁移动调整位置,每次前移都得停机闭锁转载机和皮带机,由2名职工协同操作,每班至少1次,单次耗时5分钟,全年累计停机超60小时,既打乱生产节奏,人工推移还存在机械误触、配合失误等安全风险。转载机司机许俊峰回忆:“以前每班挪过桥,费时费力,还得时刻提防设备故障,工作时心里不踏实。”
痛点催生创新。金辛达煤业立足现场,精准测量后定制化设计过桥结构,分部件加工成型并固定在转载机机头。改造后的过桥与转载机同进同退,告别了人工搬运方式。此外,增设活动人梯,将司机通行时间从1.5分钟压缩至40秒,并预留80cm以上过煤高度,不影响皮带运煤效率。许俊峰看着平稳运行的设备,满脸笑意:“现在过桥自己走,不用停机;清煤路近,干活效率高,心里踏实多了。”
通过这次小改造,金辛达煤业全年可增加60小时有效生产时长,年增利约54万元;成本管控上,省去120小时人工推移工时,节约人工成本1.44万元,减少设备碰撞磨损,年节省维修费用约2万元,年累计创造经济效益约57万元。
此项改造成果实现了安全与管理层面双重跃升。人工接触运转设备的环节被彻底取消,安全风险大幅降低,职工劳动强度也显著减轻。与此同时,综采面生产循环达标率由85%大幅提升至95%,实现了安全有保障、效率大提升、效益稳增长。
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