铁法能源大兴矿坚持科技兴企战略,大力倡导科技自主创新,积极采用激励政策鼓励广大技术人员,不断加大技术创新、技术改造和技术引进力度,助推矿井安全高效发展。
上马反井钻机用于斜巷掘进。这个矿通过对倾斜巷道掘进进行反复研究,制定了大倾角倾斜巷道的施工方案及工艺,创造性地提出了采用反井钻机炮掘小于45°斜巷的新技术,并将该技术成功应用于南五九层入风上山掘进。该项目采用反井钻机炮掘小于45°斜巷施工工艺与技术,通过解决利用反井钻机施工44°导孔稳固困难的技术难题,扩大了反井钻机的适用范围,设计了锚杆支护方案,确定了相关支护参数,实现了倾斜巷道的快速掘进。结果表明该施工工艺与技术比常规施工方式减少了43米巷道工程量,缩短施工时间16天,节约资金53.9万元。导孔偏斜率仅为0.28%,精度完全能够满足同类施工的要求,解决了斜巷掘进存在的顶板事故隐患、运输排矸困难、施工时间长等诸多问题。此项技术在国内尚属首例,具备国际先进水平,并为同类生产条件的矿井提供了难能可贵的借鉴。
引进驰张筛扩大入洗量。该矿将两台驰张筛应用于选煤厂,筛网可下调至4mm,入洗比例可提升至70%,与普通筛子相比入洗比例提高15%,原生煤泥产量可降低30-50%,日筛分量3000吨。按原煤量330万吨计,增加入选能力49.5万吨,吨入洗增效10元计,年增加收入达495万元,增加入洗与减少煤泥产生合计增效819万元。驰张筛使用至今,运行平稳,运行成本低,维护量小,故障率低,同时,减少车间噪音、粉尘,改善了职工工作环境,降低了职工劳动强度,减少了成本支出,节约了维护资金,具有良好的社会效益。对于集团公司再次扩大入洗量,优化产品结构,有着重大的技术和经济意义。
输送带回收装置研制成功。该矿技术人员针对输送带回收难题进行科技攻关,成功研制出新型井下带式输送机液压自动回收输送带装置。该装置利用液压传动原理与机械传动原理相结合,打破了传统利用14吨回柱绞车将储带仓的胶带拉出,再靠人工将胶带S形一层一层叠起放到平板车的作业模式,节省人力、减轻工人劳动强度,提高作业安全系数。整个回收输送带过程由2个人控制完成,节省时间,相比人工的收带方法提高工效几十倍,为矿井安全生产提供可靠保障。该项目获得国家专利同时,并获得中国煤炭工业专利三等奖。
此外,该矿还在矿井突出综合防治技术研究、火成岩顶板工作面深孔爆破强制放顶、机载式超前支护装置的研制应用等诸多方面实现了新突破。在解决了实际工作难题同时,创造出了不菲价值,更为矿井安全工作起到了积极作用。