4月19日,玉门炼油化工总厂常减压装置三顶瓦斯集输改造项目一次投用成功,运行平稳。根据在线监测结果显示,常减压加热炉氮氧化物排放量控制在70~85毫克/立方米之间,二氧化硫排放量控制在6~15毫克/立方米之间,颗粒物控制在7~19 毫克/立方米之间,提前达到了《石油炼制工业污染物排放标准GB31570-2015》的最新标准。
玉门炼油化工总厂创建于1939年,是我国第一家炼油厂。玉门炼厂250万吨/年常减压装置于1997年建成投产,2011年,成功实现了短流程燃料型调整转型,各项技术经济指标持续改善,创效能力不断增强,安全环保工作全面强化,管理水平和企业形象进一步提升。
玉门炼油化工总厂坚决贯彻中国石油绿色和谐发展理念,在经济效益不断提升的同时,安全环保工作已经提升到前所未有的高度。对于常减压装置服役年限长、当初设计与当前环保要求差距较大的客观现实,总厂领导班子下决心,投巨资于2016年9月份完成常减压装置减压深拔及换热流程改造。本次改造严格落实项目建设“三同时”要求,优先考虑装置“三废”达标排放问题,加热炉燃烧器采用30台低氮燃烧器,使加热炉烟气氮氧化合物排放量大幅下降。这次常减压装置三顶瓦斯集输改造项目的投用,使加热炉烟气各项环保指标提前70天达到了新标准要求,清洁生产迈上了新台阶。
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