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潞安化工“潞盾一号”大断面岩巷掘进单月进尺306.9米!

日期:2024-04-08    来源:潞安化工

国际煤炭网

2024
04/08
10:53
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关键词: 潞安化工 盾构机 煤矿开采

日前,从余吾煤业公司南风井工区传来好消息,全国首台“U”型敞篷式、山西最大直径TBM盾构机“潞盾一号”单日掘进最高达13米,单月大断面岩巷掘进进尺306.9米,按照集团掘进进尺折算办法折合标准断面进尺478米,为岩巷快速掘进新高地打造奠定了基础。

从“潞盾一号”始发至今,负责作业的科室和队组遇到了糊刀盘、围岩破碎片帮高顶、台车倾斜、作业人员支护操作不熟练等诸多难题。可以说,他们经历了从一开始发现问题的“两眼一抹黑”,到现在工艺优化,平稳推进、发现问题能快速处理的过程。这是余吾煤业公司及工程公司“潞盾一号”全体工作人员历经3个月的验证、总结、分析,无数个解决思路的碰撞汇聚,创出来的佳绩。

直击堵点 解决关键问题

记者从《“潞盾一号”掘进跟班写实表》中发现,从去年12月份整一个月的影响进尺因素中,最大的“堵点”就是刀盘堵塞。“刀盘堵塞主要有两个原因:一是因为地层泥岩大,二是因为在掘进的过程中,一遇到水,水和着泥浆,盾构机的刀盘就堵塞了,严重影响掘进进度。”副总工程师兼南风井工区区长崔朋辉介绍。

为了解决这一关键问题,南风井工区联合地测科,每隔20米探测一次层位,对巷道岩性进行写实,找到最适合盾构机掘进的岩层。经过反复探索和试验推进,找到了16米-19米之间最适合盾构机掘进的层位。“在这个层位,岩性的粘度不高,适合推进作业。而且我们每两天探测一次,每次都微调坡度,保证岩性的稳定,刀盘不堵塞。”崔朋辉介绍。

刀盘控水也是最关键的一步。工作人员在盾构机的刀盘中加装了风动排水泵,每天8点班检修完后,立即排水,再开机作业。同时采区高速推进向前推进的施工作业方式,加大出矸量,达到控水的目的。在第一个循环推进的过程中,增加刀盘转速,刀盘排出湿渣,第二个循环进行全速作业,既控水又不影响支护,极大减少了刀盘堵塞的概率。

在解决了客观因素的前提下,崔朋辉带领技术人员优化了劳动组织方式:四点班、零点班集中推进作业,八点班集中检修和清理刀盘,将“潞盾一号”的铲刀口和滚刀仓全部进行清理,为生产班做充分准备。“以前作业的时候,堵塞了就清理,清理后再堵塞,陷入了无法推进的困境。没有精准的管控措施,经过这一系列措施,今年两个月以来,我们没有再发生过刀盘堵塞情况。”“潞盾一号”技术负责人于洪祥介绍。

在此基础上,“潞盾一号”在作业过程中,还遇到过F81断层的情况,由于处于-14度下坡状态,设备自重力大,导致每个台车中间出现挤压倾斜的情况;技术人员将台车之间的球形活动连接杆全部更换为硬连接杆,保证了台车的稳步推进。

明确职责 工艺持续优化

一开年,南风井工区就组织厂家、工程公司潞盾一队、配合队组召开了多次专题推进会,明确了三家的职责定位和作业工作区间,分工合作达到了最优化状态。“铁建重工厂家负责盾构机司机作业、设备运行和维护;帮扶掘进队组负责L1、L2、L3三个掘进区域的支护,以及三个区间的标准化施工,同时每天八点班安排检修工配合厂家维护主机皮带和后配套皮带;潞盾一队负责为作业队组进行倒料、续皮带、延伸风水管路、风筒、缆线等日常工作。”崔朋辉介绍。职责明确了,三个单位互相配合也更好了。最突出的表现是3月份单日进尺最高达到13.1米,单班最高进尺7米,每日平均进尺保持在10米以上。

“作为一支新组建队组,经过两个多月的熟练和磨合,通过多次人员岗位调整、专项培训等,逐渐成长为能够适应‘潞盾一号’快速掘进的专业队组,无论是大量的材料运输、风水管路、皮带及缆线的延伸,还是在设备配合维保,疑难问题解决等方面,均有极大程度提升!”潞盾一队项目部经理冯浩说。

崔朋辉还向记者算了这样一笔账,一个圆班掘进10米,一排需要15根锚杆,一天需要150-160套锚杆、70套锚索。对比前往学习的兄弟矿井,掘进一排的支护相当于兄弟矿井三排的支护量,支护工程量相当大。

在这些改变的基础上,进入3月份,该公司对“潞盾一号”作业着重进行现场管控。首先解决了刀盘堵塞和台车倾斜堆叠的问题,然后瞄准“潞盾一号”姿态调整进行优化。姿态是盾构机的行业术语,相当于盾构机的眼睛,姿态数值有偏差,盾构机方向就会跑偏。“3月份,煤墙片帮是常态化的问题,导致推进过程中,矸石掉落后堆积在台车上,散落在台车下方的矸石将台车的轮子顶起,台车不能保持平衡向前。”现场工作人员介绍。针对这一问题,技术人员首先在“潞盾一号”指型护盾旁边加装了挡煤板,达到阻止矸石掉落台车轮底的作用。矸石掉落在平台上,作业人员在支护的过程中顺便就能将矸石清理到皮带上带走;在推进过程中,全站仪两天一换,保证盾构机掘进测量打出的激光与全站仪完美配合,保证掘进方向和设备姿态的准确。“调整后,掘进的误差在20mm以内,保证了‘潞盾一号’推进的掘进姿态。”崔朋辉介绍。

该公司还对“潞盾一号”施工巷道的支护方式进行了优化,原来每排打设17根锚杆,经过与设计院反复试验验证,在保证安全和支护要求的前提下,每排打设15根锚杆,提高支护效率。锚索长度由原来的8.3米改成7.3米,打设方式由原来的7-6-7改成了7-5-7,既保证支护安全,又提高支护效率,达到降本增效的目的。

联合攻坚  优势彰显

5m、8m、10m、12m……在工作人员的跟班写实表中,这些数据不仅是“潞盾一号”作业平稳向好的体现,更是大家爬坡过坎,齐心协力攻坚的决心。

该公司成立了“潞盾一号”作业攻坚小组,包括南风井工区管理人员、各生产系统有经验的副总工程师、掘进队组副队长在内的成员共13人。攻坚小组成员每天跟班,与员工同上同下。“潞盾一号”下坡期间主机皮带出现频繁打滑,攻坚小组提出更换防滑皮带的措施,机电科立即配合,特批200米防滑皮带,作业过程的第一个循环就排出了水煤,为刀盘顺利推进提供了基础;由于出矸量大,后配套皮带不能满足出矸强度,小组成员提出更换强力皮带,提高了带速,保证了出矸量;攻坚小组还提出了一系列设备改进建议:在“潞盾一号”的激光靶上加装护罩避免矸石砸坏设备;L1区观察口加装护板防止大块矸石掉入主机皮带;拆除L2区液压锚杆钻机下侧限位块,增大钻机打设角度,提高支护效率等等优化建议;跟班人员发现L1区在顶板不好的情况下,液压钻机发生偏移,普通的130钻机不能满足现场作业,立即提出更换短腿钻机,仅用半天时间解决了这个问题。“三个支护区域哪一个区域需要支护多少根锚杆,这都是大家跟班写实,一分一秒总结出来的现场经验。现在‘潞盾一号’每一区都能实现平行作业,支护效率提升达到了最优化;经过一系列的优化组织,现在盾构机每推进1米(一个循环)用时约1小时,支护一个循环现在用时约50分钟,实现了支护与盾构机推进的优化匹配。”崔朋辉说。从井下反馈到地面协调解决,分区分段分责任,流水线作业,整个过程科学紧凑,有力保障了“潞盾一号”的顺利推进。

此外,南风井工区还联合调度室,制定了《“潞盾一号”高效作业激励办法》,涵盖了机电、运输、通风等所有单位,调动了各方优势的积极性。“比如说我们作业需要100米的皮带,机电科立即批复,我们需要钢板、鞋板,生产科立即组织工作人员送达现场,出矸系统需要7部皮带,系统复杂,影响因素多,3月份由于皮带原因影响不超过3个小时,这是大家通力合作联合攻坚的结果。”崔朋辉说。

如今,“潞盾一号”可预见的一些问题,作业人员都能够超前管控。“比如发现左帮片帮问题,我们首先调整右帮油缸,再推进左边油缸,‘潞盾一号’姿态就能得到调整;马上加上指型盾后面的护板,防止矸石溜到台车下方,接着调整掘进工艺——短推快支多循环。”现场作业人员介绍。

艰难困苦,玉汝于成。惟其艰巨,方显勇毅。“潞盾一号”是全国首台采用“U”型敞篷式设计的大直径护盾式TBM盾构机,将要在余吾煤业公司完成8000米大断面岩石巷道掘进任务。大家朝着既定的目标,一路向前!


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