冀中能源峰峰集团九龙矿15243S工作面是2025年的主采工作面,面临着瓦斯大、地质条件复杂等问题,采掘能否有序接替,成为摆在九龙人面前的一道难题。他们积极应用EBZ160M-2型掘锚护一体机,破瓶颈解难题,有效提升了生产效率。
破解新难题 引进新装备
自2021年以来,该矿不断探索、大胆尝试,打造了以“掘锚护一体机+地面集中控制系统+柴油式单轨吊或无极绳绞车+顶板在线监测系统”为核心装备的煤巷快速掘进作业线,实现了掘锚作业自动化、出煤运输连续化、运料跟头机械化。
近年来,该矿通过推广应用掘锚护一体机关键装备,在152下40上顺槽、15243S上顺槽等多个地区成功打造了煤巷快速掘进作业线,非突出危险区平均月单进达到250米,最高月单进达到330米,并且保证了安全高效快速掘进,有效缓解了采掘衔接紧张局面。
作为峰峰集团首个使用掘锚护一体机的试点矿井,在使用初期面临诸多困难,个别干部职工存在畏难畏新情绪,出现了操作不熟练导致进度缓慢、设备故障等难题。该矿通过采取厂家现场指导、增加维护人员、井下不配普通锚杆机、提高掘进进尺单价和结算工资等措施,积极引导职工使用,在实际应用中职工切实感受到劳动强度降低、支护效率提高等一系列优点,之前遇到的困难也都迎刃而解,锚杆钻臂使用率达到了100%。
此外,该矿经过多次与厂家沟通,改进了钻臂结构,将夹持器改为液压式,实现了精准定位,减少了开眼时间。
发挥大作用 效率大提升
掘锚护一体机机载锚杆钻臂移动方便灵活,可以快速在巷道内施工作业,尤其15243S上下顺槽为大规格巷道,无需再搭架施工作业,利用锚杆钻臂升降即可,减少了因巷道超高造成的片帮伤人事故;同时,搭配机载前探梁用于超前支护,较临时点柱更安全、快捷,减少了空顶时间;掘锚护一体机具备无线遥控与手动双控制等功能,开阔了司机视野,安全系数全面提高;锚杆钻臂运用摇杆操作,支持所有顶、帮的锚杆(索)施工作业,较原支护方式,前头作业人员由8人减少至6人,减少了搬运锚杆机等环节,降低了职工劳动强度和设备故障率,实现了“机械化换人、自动化减人”。
传统的掘进机必须配合锚杆机才能完成掘支作业,由于掘锚护一体机两侧搭载2台液压锚杆钻臂,可自由调配参数、自动拆卸钻杆,能够完成迎头6米范围的顶、帮锚护作业,实现锚杆(索)支护自动化,比传统支护效率提升20%-30%。同时,液压锚杆钻臂替代传统的锚杆钻机施工,锚索施工时间由原来每根21分钟降到了15分钟,锚杆施工时间由原来每根9分钟降到了6分钟。
设备再升级 效果再凸显
由于15243S上顺槽属于突出煤层掘进,瓦斯大、地质条件复杂多变,需采取“长钻掩护+短钻释放”的瓦斯超前治理措施,严重影响了掘进进度,制约了采掘衔接。
为解决打钻时间长制约生产的难题,该矿主要领导、专业部室、技术人员多次深入现场研究解决办法,经过多次调研论证,为掘锚护一体机量身定制安装了三组ZYJ-1000/200架柱式液压回转钻机,具有结构合理、技术先进、工艺性强、操作安全可靠、搬运方便等优点,增加了施工超前探孔和瓦斯释放孔等功能,可用于对岩巷面和采煤面的瓦斯或水的超前探测,打孔深度可达1 50米,实现了“一拖三”,进阶版“掘锚护一体机2.0”诞生了……
经过一段时间的试用,效果显著。以往打设长钻孔,是由瓦斯抽放区用一台钻机2个人配合作业进行钻探施工,每班可钻进80-90米;以往需要施工5个90米的长孔,需用3天时间完成。应用架柱式液压回转钻机后,每班每台仅需1人操作,掘进机提供液压动力相比电力打钻动力更加强劲,三台钻机同时作业,每班可以施工至少180米,一天即可完成前探孔和瓦斯释放孔施工450米,钻孔施工效率大大提升。
今年以来,15243S上下顺槽掘进工作面连续日单进均保持在7.2米,有效缓解了采掘衔接紧张局面,预计15243S工作面将在明年2月份实现贯通。