4月19日,随着起重指挥一声清脆哨响,专用吊带稳稳托举着焦炭塔底阀门,从塔体锥段底部缓缓降落至阀门托架,随后顺利装车外运检修。这项“空间受限、吊装难度大”的关键作业圆满完成,为锦西石化150万吨/年延迟焦化装置检修按下“加速键”。
攻坚难点:空间局限下的“精细活”
本次拆除的阀门位于焦炭塔锥段底部,上方塔体遮挡导致吊车无法直接吊装。项目部联合业主、监理召开专项研讨,采用“单机起吊+单机溜送”工艺,通过精准计算吊装角度与受力平衡,破解了传统吊装受限难题。作业前,项目部完成工器具全流程校验、安全措施全覆盖部署,并细化“人员定岗-责任到岗”机制,构建风险防控“前置关卡”。
全程管控:双监护护航“零偏差”
拆除过程中,技术质量部与HSE部实行“双监护旁站”,全程监控螺栓拆卸、吊带固定、吊装移位等关键环节。面对空间狭窄、螺栓卡涩等挑战,作业人员耗时3小时连续作业,实现阀门与塔体“完整剥离”,最终以毫米级精度落位托架,以“零偏差”标准完成既定任务。
检修进展:多线作业跑出“加速度”
目前,150万吨/年延迟焦化装置区停工检修施工项目已完成阀门检修、更换244台,管道检修焊接942吋,安全阀拆除安装51处,各项工作正在有条不絮的进行中。
此次塔底阀门拆除作业的高效完成,彰显锦西石化项目部团队“技术攻坚+精细管理”的双重实力,为后续设备安装作业与系统调试争取了宝贵时间窗口。