近日,陕煤集团柠条塔矿业生产运营指挥中心实施的“刮板输送机煤壁侧哑铃脱落改造”创新项目在N1120综采工作面成功应用,解决了以往生产过程中哑铃“掉链子”的难题,极大提升了生产效率。
采煤工作面推采遇到上下坡时,刮板输送机会像“被掰弯的扁担”一样发生形变,导致煤壁侧的哑铃销、卡块等连接件承受巨大压力,且哑铃销与槽帮的间隙被撑大后,煤泥不断渗入压实,形成“硬块”。时间一长,卡块和弹簧销不堪重负,轻则松动,重则断裂脱落,增加维护工作量,制约生产效率。
生产运营指挥中心按照“减摩擦、强部件、防积煤”思路,将哑铃销长度由258mm缩至252mm,让哑铃销与槽帮哑铃窝的间隙更小,当中部槽弯曲时,减轻卡块和弹簧销的负担。同时,在卡块定位台前端增设排煤倒角,煤炭进入定位槽后能顺着倒角顺利排出,减少挤压带来的额外压力,让弹簧销“压力大减”。此外,技术人员对弹簧销进行热处理,极大提升其“抗压能力”。
该创新方案在N1120综采工作面实施后,哑铃销“掉链子”情况不见了,每月节省人工及配件成本约6万元,减少故障停机时间约12小时,保障了工作面安全高效生产。