一台台报废的阀门,经过巧手修复重新“上岗”;一块块拆下的旧电路板,通过技术攻关“变废为宝”。

当黄陵矿业煤矸石发电公司2号机组检修接近尾声,一组修旧利废的“新鲜”数据也随之出炉:完成锅炉风帽补焊115个,冷渣机支撑轮维修2个,各类阀门拆解修复23台,低压电动机解体修复8台。
作为年度计划检修的重点任务,为期20多天的2号机组扩大性C修无疑占据了机组运维成本的较大份额。如何在保障检修质量的同时严控成本,成为此次检修工作的核心目标之一,而修旧利废则是实现这一目标的关键抓手。
“一直以来,大家对大型设备的修复比较重视,而‘小部件看不上、小设备懒得修’的现象还是存在,造成了一些浪费。因此,本次检修我们紧盯小设备的修复与再利用,既是为了节约成本,也是为了积累经验。”该公司设备管理中心主任雷怀斌说。
为进一步推动修旧利废工作落细落实,该公司一方面加大宣传力度,利用检修动员会、检修协调会、班前班后会等契机,鼓励各专业、班组根据自身实际情况,拓展修旧利废工作的广度和深度。一方面坚持“能修不换、能组合不退库”的原则,严格设备、材料报废和领用审批流程管理,从源头杜绝浪费。要求各专业、班组检修过程中尽可能避免破坏性切割,将槽钢、角铁、钢板以及各类废旧阀门、减速机、执行器等统一分类存放,拆解、评估,回收可用零部件,积累材料物资。同时,留存设备拆解、组合或修复过程影像和数据资料,为设备全生命周期管理提供支撑。
“一台新的DN40高压截止阀,采购价格动辄数百元,汽机班组将三台废旧阀门进行拆解组合,完美解决了问题,省下了真金白银。”雷怀斌在介绍相关案例时,言语中满是自豪。

修旧利废带来的益处,远不止于成本的节省。该公司在组织职工亲手拆解、修复废旧设备的过程中,让职工进一步掌握了设备结构、故障原因和修复方法,实实在在提升了职工们的业务技能水平。积极引导各班组“趁热打铁”,系统开展职工培训,将拆解修复中积累的“实战经验”转化为可复制、可传承的“理论成果”。
着眼于激发班组活力与创新潜能,该公司将检修期间修旧利废情况纳入绩效考核与检修报表中,通过“日通报、周总结”的方式,每日公示各班组修复数量、类型及节约金额,每周组织对比分析、交流互鉴。各班组在“比学赶超”的氛围中,相继完成吸收塔氧化风管支撑件加固、空压机干燥机气动门重组等修旧利废项目30余项,节约资金数十万元。
机组检修有时,降本增效无止。该公司正通过一系列扎实有效的举措,深入践行“四种经营理念”,健全精细管理的长效机制,为企业可持续发展筑牢根基。
切换行业






正在加载...



