“仅7月份我们就增加经济效益近140万元,全年有望实现增收1000余万元。”冀中股份东庞矿于今年6月中旬起实施的“去煤泥化”项目攻关提前完成,增收效益显著。
什么是“去煤泥化”,又缘何有如此大的效益?
原来,煤泥是原煤洗选过程产生的副产品,由于其含水高、粘性大、热值低,经济价值一直较低。此前,东庞矿将煤泥干燥加工成煤泥球进行销售,取得较好的经济效益,但他们并不满足于此,仍想在“吃干榨净”上做文章。
“煤泥中还含有部分可燃体,我们希望通过‘去煤泥化’的项目攻关,实现对煤泥中低灰精煤的有效回收。”东庞矿洗煤厂厂长董广印介绍,在项目开始前,他们的煤泥灰分在65%左右,项目的目标是将煤泥的灰分提到70%以上,使煤泥灰分保持在合理的高值达标,从而提高整体经济效益。
“按照我们的实验测算,煤泥灰分提高这5%,可以使精煤回收率提高2%。以7月为例,我们在煤泥中回收精煤近1500吨,创造效益近140万元。”董广印说。
效益来自笃行实干。依托今年上半年完成的二次浮选项目,对浮选精煤进行再一次筛选,将精矿中的大部分高灰细泥排除,改善浮选效果,提高总体精煤产率。同时,他们调整加药制度和药剂比例,控制调整气泡大小和数量、浮选时间和流速,确保精煤泥与气泡充分接触,提高分离和回收效率。
“在技术攻关中,我们共组织技术人员和采制化、浮选岗位职工在粗煤泥、浮选分选环节和煤泥水环节进行了小筛分试验85个,浮选试验24个,化验灰分749个。”负责该项目的洗煤厂技术主管申永强介绍。
在各方努力下,他们提前两个月完成了“去煤泥化”既定的目标,大大降低了煤泥发热量,减少了煤泥中低灰分煤泥含量,避免了资源浪费。下一步,他们还将不断加强工艺系统的自动化、智能化建设,提高尾矿指标的稳定性,以及采用二段加药方式不断完善浮选系统,提高精煤产率,不浪费每一块原煤。