在晋能控股装备制造集团赵庄煤业公司“晋控装备盾一号”专题研讨会上,工作人员正在对今天盾构机的运行情况进行总结分析,结合遇到的问题,他们反复研讨、推敲……此时,“晋控装备盾一号”这台长约80米,重约650吨,开挖直径6.53米的“大家伙”正在地下700多米深处隆隆穿梭。
“‘晋控装备盾一号’是根据矿井需求量身定制的,集掘进、出渣、支护等多功能于一体,具有掘、支、运、铺底关键工序平行同步作业等优点,不仅实现了安全、优质、高效、环保掘进,更降低了作业人员工作强度,提高掘进效率。对于大家而言,新设备是挑战,也是机遇,我们根据实际情况边掘进边调试,目前盾构机使用情况及运行参数良好,掘进效率稳步提升。”赵庄煤业副总工程师祁雨鹏告诉记者。
面对复杂的地质条件和诸多挑战,赵庄煤业公司锚定主攻方向,精心制定施工方案,不断优化施工工艺,合理安排作业组织,紧凑衔接各作业工序。自“晋控装备盾一号”全断面掘进机始发掘进以来,结合地质条件和设备运行状况,每日召开TBM掘进协调会,相关业务部室专人跟班。目前针对运行过程中发现的自动张紧皮带联动不畅、设备操作不熟练,现场矸石硬度大,支护时间长等问题,进行总结分析,制定解决方案,明确工序流程及注意事项,确保掘进速度稳步提升,试运行期间掘进进尺远超预期。
“在使用过程中,我们详细整理设备试刀进展,记录掘进工序、时间、遇到的问题,并组织相关人员研讨分析,制定针对性措施,为进一步提升掘进效率打好基础。同时,我们从相关业务部门抽选12名经验丰富的人员组成专班,采取“三八制”跟班制,做到重心下移、关口前置,切实把问题解决在现场,进一步保障掘进试验高效进行。”赵庄煤业生产技术部准备组技术员张伟宇介绍道。
从最初的炮采、机掘,到如今的盾构机,从传统机械生产到如今同步完成破岩、支护、出渣等多项任务的综合掘进,工作模式的转变,映射出赵庄煤业公司对更高效率掘进方式的不懈追求与持续努力。“开展TBM试验,不仅是矿井有效破解岩巷提效这一难题的重大尝试,更是新质生产力助推矿井高质量发展的具体体现,我们将紧抓设备安全稳定运行,并结合实际情况,逐步加以完善,并及时梳理总结盾构机安装、调试、运行过程中的优秀经验和做法,努力为企业创造更大的效益,让新装备真正发挥新作用。”赵庄煤业公司副总经理张晋斌说,“从项目立项之初,我们就迅速组建专班,思想上重视,行动上落实,说干就干,要干就一定干好。”
记者了解到,与传统掘进方式相比,盾构机的应用不仅可以提高掘进速度,缓解生产接续紧张现状,而且凭借其强大的地质适应能力,能够较轻松地穿越包括软岩、硬岩以及复杂多变的复合地层在内的各类特殊地质条件,从而实现了掘进作业的安全、高效与灵活性的有机融合。
“晋控装备盾一号”的应用是晋能控股集团大力推进煤矿智能化建设、加快采掘装备升级的一个缩影。在新质生产力的发展浪潮中,晋能控股集团将持续加大科技攻关力度,通过引进一大批实际效果好、工作效率高的新技术、新装备、新模式,破解制约安全高效生产难题,努力为煤炭开采插上智慧“双翼”。