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河北鑫达集团精益赋能降本增效:天车减速机改造的实践与探索

日期:2026-02-03    来源:河北鑫达集团

国际煤炭网

2026
02/03
14:48
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关键词: 河北鑫达集团 钢铁企业 钢铁设备

天车减速机改造

实践与探索

河北鑫达钢铁集团有限公司

在制造业竞争日益激烈的当下,精益管理已成为企业降本增效、提升核心竞争力的关键路径。河北鑫达钢铁集团有限公司炼钢厂天车车间深耕精益思维,以“最小资源投入创造最大价值”为目标,针对渣跨天车减速机的运行痛点开展专项改造,用实践诠释了精益管理在设备优化中的落地价值。

渣跨作业区域环境恶劣,高温、粉尘等因素叠加天车高频次的作业需求,使小车减速机长期处于高负荷运行状态。该减速机原设计仅依靠6条地脚螺栓固定,在持续振动与粉尘侵蚀下,螺栓松动问题频发。由于检查难以做到实时全覆盖,松动后的螺栓易被粉尘包裹,不仅无法二次紧固,还需频繁更换新螺栓,既增加了耗材成本,又耗费了大量人工。更严重的是,若螺栓更换不及时,减速机晃动会直接引发设备损坏,导致生产中断,造成更大的经济损失,成为制约车间高效生产的“顽疾”。

面对这一难题,天车车间团队摒弃“被动维修”的传统思路,以精益管理中的“消除浪费、持续改善”为核心,开启改造探索。团队首先梳理问题根源:螺栓松动的核心在于固定方式单一,且粉尘易造成维护障碍。基于此,他们提出“增加抱箍强化固定”的方案,同时充分践行“资源再利用”的精益理念——利用车间闲置的废旧钢板加工制作压板,用废弃的板条焊接成固定支架。

改造实施过程中,团队严格把控每一个细节:先将焊接好的板条支架精准固定在小车减速机两侧,确保与设备贴合紧密;再将加工成型的压板覆盖在减速机外壳上,通过两侧螺栓同步紧固,使压板与支架形成“环抱式”固定结构。这种设计不仅从根本上杜绝了螺栓松动的问题,还避免了粉尘直接附着在关键紧固部件上,大幅降低了维护难度。

改造完成后,成效立竿见影。从成本维度看,废旧材料的再利用减少了新钢板、新板条的采购支出,螺栓更换频率从原先的每月3-4次降至几乎为零,每年可节省螺栓及相关耗材费用近万元;从效率维度看,职工无需再频繁停机检查、更换螺栓,劳动强度降低30%以上,设备运行稳定性显著提升,因减速机故障导致的生产中断次数实现“零突破”;从长期价值看,改造后的减速机使用寿命预计延长2-3年,进一步减少了设备更新的大额投入。

此次天车减速机改造,是精益管理在基层生产中的生动实践。它证明,只要以“精益思维”为指引,聚焦现场痛点、深挖资源潜力,就能在不增加大量投入的前提下,实现“降成本、提效率、保稳定”的多重目标。未来,天车车间将继续以精益为驱动,持续探索设备优化、流程改进的新路径,为炼钢厂的高质量发展注入更多动力。

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